用戶3mm厚度的鋼板使用鋼板拋丸機工藝之后出現(xiàn)變形問題,,為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢,?青島華鑄拋丸機生產(chǎn)廠家小編為大家簡單解答一下,希望對大家有幫助,,如需更專業(yè)的解答歡迎致電我公司專業(yè)技術(shù)人員為您提供解決方案,。
鋼板拋丸機有兩種,一種是小型的移動式拋丸機(可獨立行走,、但需要把鋼板在平面上鋪裝好再做拋丸工藝,,只能單面拋丸),今天我們講的是通過式拋丸機,,由輥道輸送至入料口進去室體內(nèi),,經(jīng)過拋丸器拋射丸料完成除銹、除氧化皮層的工藝,,經(jīng)過拋丸之后再由輥道輸送至出料口完成卸料,。本機配有除塵器,是一款環(huán)保的防腐除銹設(shè)備,。那么鋼板經(jīng)拋丸之后變形有什么好的解決辦法呢,?
1、拋丸機的出口位置增加一道滾掃及吹掃裝置,,并在底部增加自動回丸裝置,,輸送至底部螺旋,完成彈丸循環(huán),。這樣即使鋼板變形,,也能保證鋼板帶不出來鋼丸,,既改善了現(xiàn)場的工作環(huán)境,又節(jié)省了鋼丸及人力,。
2,、設(shè)計合理的拋丸器布置,上下拋丸器拋射出去的鋼丸要相互均勻一致,,要不然鋼板的兩面受力不一致會造成變形狀況,。
3、對于板厚大于4mm的鋼板一般不會發(fā)生變形情況,,對于厚度3~3.5mm的工件拋丸時間應(yīng)控制在60s左右,,避免工件變形。
4,、對于較薄的鋼板拋丸工藝,,拋丸器應(yīng)考慮增加變頻器。